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电除尘器高频改造后,通过对振打系统、电场参数进行优化运行,有效地降低了烟尘排放浓度及电除尘器的电耗率,达到节能与环保双优。
1前言
我国国内一家火力发电分公司安装3 台650MW 燃煤发电机组,除尘方式采用静电除尘器,每台炉安装一台福建龙净环保生产的2BE486/2-5双室卧式电除尘器,采用顶部电磁振打系统。该电除尘器自投产以来,运行正常,除尘效率达到设计值99.81%,出口烟尘排放浓度为60~80 mg/Nm3(设计值100mg/Nm3),在锅炉MBRC 工况下,单台电除尘器日耗电量最高达到37000KW·h,电除尘厂用电率0.35%。为了降低能耗,金电公司于2013 年3 月耀2014 年6 月分别对三台机组电除尘器进行了改造,主要改进内容有:一、二电场由工频电源改为高频电源,清灰系统改成凤谷节能科技的声波清灰器三、四、五电场控制柜元器件更换及控制软件优化处理,原电磁振打系统不变。通过上述改造后,单台电除尘器日耗电量由原来的37000KW·h 下降到22000KW·h,除尘厂用电率由0.3%下降到0.2%,能耗指标降幅30%以上;电除尘器出口烟尘浓度由60耀80 mg/Nm3降低到25耀30 mg/Nm3,降幅50%以上,达到了预期的改造效果。
2 存在的问题
2.员电场内部积灰导致跳闸
这家公司的入炉煤大多为本地劣质无烟煤,灰份在40%以上(设计值38%),粉尘比电阻最高可达到9.56欧姆1012欧姆cm。高比电阻粉尘带来难以捕集、粉尘粘附性高、在电场内部形成反电晕等不利影响。随着运行时间增加,电场内部积灰逐渐增加,极间距减少。一、二电场由工频电源改为高频电源后,运行中捕集的高比电阻粉尘较之前更多,因而一、二电场极板、极线上的积灰增多,频繁引起电场过流保护跳闸。
2.2 国家新排放标准的影响
2014 年7 月,随着环保排放新标准的出台,电除尘器出口烟尘浓度面临着踩红线的风险,必须对电除尘器的运行进行进一步的优化,以期将出口烟尘浓度控制在20mg/Nm3以下,电除尘器厂用电率控制在0.18%以下。
3 优化措施
3.员优化电磁振打系统运行,提高清灰效果。
电除尘器的除尘效率主要取决于电场强度的大小,而电场强度又与电极之间的电晕电压和电流有关,我们将电晕电压和电晕电流之间的关系称为伏安特性,据之绘制的曲线图称为伏安特性曲线,它是衡量电除尘器安装、检修质量及运行工况的重要依据。