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在我国500万吨/年的发电厂的车间,设备已进入第四个生产周期。自2013年5月起停止减压系统,随着加热温度的下降和燃油消耗的增加,逐渐增加了管的表面污垢。常压炉严重影响生产负荷,难以满足公司的建议,以保证产能和能源需求。为了确保装置安全、稳定、正常生产。清洁剂去除污垢在正常工作状态下使用,使加热炉的运行状况得到了很大的改善,提高了装置的处理能力,降低加热炉燃料消耗,为安全稳定的常减压蒸馏装置运行提供保障。
在我国,发电厂的2支常减压蒸馏装置,原油加工能力500万吨/年的设计,主要以穆尔、时髦的处理,如原油进口分类,原油每年多达十几种。常压炉和真空炉的主要燃料是高压煤气和常压渣油。自2012年6月第四周期开始以来,随着原油掺混品种的增加,原油的性质逐渐恶化,盐、硫、重金属杂质含量增加,导致燃料油性质恶化。自2013年5月减压系统停止运行以来,原油传热终温下降近30℃,常压炉负荷增加。在加热管外表面的污垢逐渐增加。最厚的部分达到约2 - 3毫米,严重影响辐射室的传热效率。在常压炉对流室的激波吹灰器空气预热器的安装,从打开的人孔观察,对流室和预热器灰不严重,那冲击波吹灰器具有一定的效果,但辐射房间没多久的在线清洗装置,造成较为严重的污染辐射室炉管。该加热炉运行过程中,传统的停机清灰不可采用。因此,在线清灰技术是通过fgssc声波吹灰的江苏凤谷节能技术提供清洁干净的常压炉炉管的外表面,从而避免设备故障,确保设备的正常生产。
在我国500万吨/年的发电厂的车间,设备已进入第四个生产周期。自2013年5月起停止减压系统,随着加热温度的下降和燃油消耗的增加,逐渐增加了管的表面污垢。常压炉严重影响生产负荷,难以满足公司的建议,以保证产能和能源需求。为了确保装置安全、稳定、正常生产。清洁剂去除污垢在正常工作状态下使用,使加热炉的运行状况得到了很大的改善,提高了装置的处理能力,降低加热炉燃料消耗,为安全稳定的常减压蒸馏装置运行提供保障。
在我国,发电厂的2支常减压蒸馏装置,原油加工能力500万吨/年的设计,主要以穆尔、时髦的处理,如原油进口分类,原油每年多达十几种。常压炉和真空炉的主要燃料是高压煤气和常压渣油。自2012年6月第四周期开始以来,随着原油掺混品种的增加,原油的性质逐渐恶化,盐、硫、重金属杂质含量增加,导致燃料油性质恶化。自2013年5月减压系统停止运行以来,原油传热终温下降近30℃,常压炉负荷增加。在加热管外表面的污垢逐渐增加。最厚的部分达到约2 - 3毫米,严重影响辐射室的传热效率。在常压炉对流室的激波吹灰器空气预热器的安装,从打开的人孔观察,对流室和预热器灰不严重,那冲击波吹灰器具有一定的效果,但辐射房间没多久的在线清洗装置,造成较为严重的污染辐射室炉管。该加热炉运行过程中,传统的停机清灰不可采用。因此,在线清灰技术是通过fgssc声波吹灰的江苏凤谷节能技术提供清洁干净的常压炉炉管的外表面,从而避免设备故障,确保设备的正常生产。