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变音频声波吹灰器在静电除尘器上的应用

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平煤集团坑口电厂1号炉是俄罗斯西伯利亚动力机械厂生产的E一230—9.8—540KT型自然循环煤粉炉,采用左右侧墙对冲燃烧方式,1996年投入运行。锅炉配用静电除尘器,甲乙侧烟道旁各布置一套。在实际运行中,电除尘器经常因电极上大量积灰而发生故障,造成除尘效率下降。电场积灰原因分析如下:

(1)电除尘器本体及烟风系统漏风,从烟道闸板门、灰斗和人孔门等处漏入的冷空气不仅增加烟气量,而且还会导致烟气温度下降,使局部烟气露点发生变化,烟气中的水汽、SO。、SO。等易凝结,造成电极腐蚀生锈。同时,粉尘易糊住电极,振打不易脱落,造成电

极增大、积灰严重及绝缘套管爬电,影响除尘效率。

(2)由于坑口电厂为综合利用电厂,锅炉大部分运行时间燃用灰分44%、水分13%左右的劣质煤和煤泥,烟气中水分和灰分过大,粉尘的湿粘性增加也加剧了静电除尘器电场积灰。考虑到机械振打时电极上积灰严重的部位多集中在上部,在电除尘器进出口气流分布板上部各布置10台3499cc拉斯维加斯入口生产的FGSSC-A型声波清灰器,沿电除尘器本体宽度方向上水平排列,上距内顶盖3 m,间距为2 m。

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变音频声波吹灰器以压缩空气作为声波动力源,气源压力(O.3~0.8)MPa,控制电源:交流220 V,50Hz,10 A。变音频声波吹灰器主要技术参数见表1。4台声波吹灰器并联为1组。在气流分布板焊接补强板外框,插入带补强板的声波发生器,并固定在补强板外框上。在吹灰器的所有部件中,只有耐磨损的共振腔式发生器伸入电除尘器内,其余全部在壳体内,安装过程中只需在壳体相应部位开孔固定发生器,其它管道连接、设备固定等均可在电除尘器外完成,不占用检修时间。

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系统为主干管道分支式布置,各分支用d32 mm无缝钢管连接到各声波发生器,每台发生器的电磁阀前安装空气滤清器,依次连接电磁阀、空气滤清器至集气联箱,再用d57 mm无缝钢管连接至厂区压缩空气管道系统,d57 mm主干管道安装总截止阀和压力表。控制方式为手动(也可远方手动操作),自动(程序控制>具有定时启动功能,定时时间可依据吹灰情况设置和修改。在运行时,可中断运行程序,也可以在断点处重新启动程序运行。

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为了便于比较机械振打清灰与声波吹灰器清灰的效果,1号炉甲侧电除尘器仍采用机械振打清灰,而故障率较高的乙侧采用变音频声波吹灰器清灰,声波吹灰器吹灰时间30 S,每间隔8 h自动或手动吹扫一次。自2005年5月安装投运,已连续运行150多天,声波吹灰器运行正常、可靠,乙侧电除尘器基本未发生过因积灰而产生的故障。2005年11月小修,停炉检查电除尘器,乙侧电除尘入口端基本无积灰结垢存在,出口端6 m以上部分的极板、极线上也基本不积灰、结垢,仅在5 m以下部位尚存少量积灰。而甲侧积灰厚度达(10~20)mm局部更厚些,两者相比较,乙侧除尘效果十分明显。运行中比较发现,乙侧电除尘器烟气阻力比甲侧低(20---30)Pa,乙引风机电流下降(1~2)A、乙侧电场的二次电压、二次电流也恢复到额定工况,除尘效率得到了提高。值得注意的是,在电场运行中不可盲目地频繁使用声波吹灰器(周期(6~8)h为佳),以免造成二次扬尘,降低除尘效率。

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