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试验人员不断总结经验,掌握规律,谨慎操作,将设备调试运行好。
7.极限性能试验
常规状态试验顺利结束后,可进行极限性能试验与突发情况试验。
a.调整控制参数,使钢刷清灰装置连续不断运行2~3次。即内部清灰装置到达上部后,稍停留即开始第二次及第三次的清灰过程。
b.清灰过程中,可用外力促使内部清灰框架晃动,模拟实际锅炉运行过程中烟气对清灰平衡性的影响。
C.将少量硅微粉(或其它粉尘)糊在几组管壁外侧,测试积灰对清灰的实际影响。
d.调整配重块,可按由多到少的顺序不断减少配重块,最后计算内部固定装置最少配重块。另可做不平衡试验,将左右的配重块调整至不平衡状态,检验清灰系统能否顺利工作。
e.正常清灰过程中的人为干预,远传信号与就地信号的切换,以及就地操作时人为主动切断或继续清灰工作。
f. 最后按每1 5分钟清灰一次的频率试运行8小时,模拟锅炉运行一个班次的自动清灰情况。
8.试验后续工作
8.1设备移除:设备移除后按原图纸设计发货,管箱应恢复原运输固定措施,电机、减速机轴与轴承等可能会出现破坏性拆卸的地点可保留连接状态。
8.2试验总结、试验结果处理:清灰设备的优化设计、控制系统的调整、清灰设备的调试
建立控制参数,完成外购件的正常采购。8.3编程指令,根据操作手册准备考试的具体情况,以及测试过程中出现和可能出现在安装运行中的问题提醒用户,建议用户根据相应的条件,制定操作规程,确保清洗系统的正常运行。(操作人员应继续总结经验,掌握规则,认真操作,设备调试和运行良好。)
在运行过程中,通过内清灰装置的行程控制,自动调节清灰装置。清洗过程中,控制柜控制驱动电机全部反转两次,使清洗装置完成在小范围内的移动。以下以蒸发器的清灰行程为例(蒸发器清灰行程为4.95m,省煤器部分的清灰行程为5.1m,省煤器的清灰过程同蒸发器,具体参数略)单向行程为4.95m,清灰装置移动速度为0.2m/s。(1)当电机启动,内部清灰装置由上部限位点启动向下清灰后,向下移动至2m(1os)处时,电磁制动电机刹车并停顿0.5s。电机反转,外部传动装置将清灰装置向上拉起0.525m (一2.5s),电磁制动电机刹车并停顿0.5s;
(2)如电流信号无异常,将继续向下清灰2m(1Os),然后继续刹车停顿0.5s。电机反转,外部传动装置将清灰装置向上拉起0.525m (一2.5s),电磁制动电机刹车并停顿0.5s;
(3)最后清灰装置清灰2m(10s),清灰装置到达下部限位点(支架),电机停止并刹车,此次向下清灰过程结束。
(4)此过程共移动(2m一0.525m)+(2m一0.525m)+2m=4.95m。时间为(1Os+O.5s+2.5s+O.5s)+(10s+O.5s+2.5s+0.5s)+lOs=37s。内部清灰装置在下部限位点停留1s后,电机启动,清灰装置进行向上的清灰过程,过程参照前述的向下清灰过程。整个清灰时问为37s+ls+37s=75s。(可调整)凤谷节能科技的声波清灰装置停止5分钟后(此时间可进行PLC调整控制),进行下一次的清灰操作。通过调整每次向上拉起的距离0.525m(一2.5s),可调整清灰装置总行程,如每次只向上拉起0.45m(一0.225s),可完成省煤器装置的清灰过程。以上过程如有问题或不足,控制厂家也可以考虑采取其它参数的清灰过程设计,但应达到钢刷清灰的基本控制要求。
9.结束语
本试验说明为实验工作起到了很好的指导作用,工作人员顺利通过试验工作,达到了预期的效果,为产品正常运行打下了可靠的基础。